Imprevistos.

Bom, a equipe OHM lamenta, mas no ultimo teste executado foi constatado um erro de equilibrio que não pôde ser arrumado até agora, continuaremos trabalhando em uma possível solução.
Somente 1 dos graus de liberdade (o rotacional da base, controlado pelo motor DC de vidro elétrico) foi afetado, o que continua mantendo o protótipo com 90% de sua atividade.
Todos os demais elementos estão funcionando perfeitamente.
Provavelmente este será nosso último post. Portanto a equipe se despede de todos, e por mais que 1 dos movimentos tenha sido comprometida, nós estamos contente, pois estamos todos no primeiro semestre, e ter 90% do robo pronto já é mais do que esperado normalmenete.
Amanhã será nossa apresentação.
Sorte para nós.

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